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So weiter gehts
Nachdem der Mitnehmer gebohrt ist
Wird dieser noch abgelängt und bekommt zwei Klemmschrauben M8 verpasst .
und wird Probemontiert
Bei der Entmontage habe ich sicherheitshalber das Loch zuerst mit Flüssigmetall befüllt und bei der Montage dan zugehalten das das Zahnrad zwischen den Zahnflanken aufgefüllt ist . Da meine recht alte Baumarktdrehbank nicht so super genau ist sind die 4 Löcher etwas größer gebohrt . Damit das aber keine Geräusche verursacht ist zwischen Adapter und Freilauf eine Art Moßgummikreutz zwischengelegt und dämpft das wirkungsvoll ab .
Der Gummi fehlt hier noch .
Der Motor ist jetzt anbaubereit .
Beim Probelauf habe ich festgestellt das dieser Motor aber auch der schnelle Außenläufer mit dem Sinuscontroller nicht richtig laufen .
Evtl muß da noch was umprogramiert werden . Mit dem normalen Controller gab es kein Problem .
Allerdings habe ich sehr lange gebraucht um die Phasen und Hallsensoren zuzuortnen da alle Kabel weiß waren . Die Sensorleitungen hatten zwar Farben aber auch die waren anders zu ortnen aber gottseidank wusste ich was hier Plus und Minus ist .
Für oben habe ich noch eine Kunstoffplatte zugeschnitten . Also der Buchsabe war schon drauf und hat keine Bedeutung .
Der Motor ist jetzt fertig zusammengebaut und läuft gut und schnell .
Also der Motor ist jetzt schon ein stück leichter und kleiner verglichen mit den anderen .
Wer eine Idee zum Sinuscontroller hat soll sich bitte melden .
Also dieser Motor läuft sehr leise an und wird ab eine gewisse Drehzahl schlagartig brummiger und der Außenläufer läuft an und geht dann schlagartig aus . Dachte erst der Controller wär defekt aber mit einem gleichen , nagelneu das gleiche .
Der Motor im Trike funktionierte damit .
Grüße und danke fürs lesen und die Tipps
Nachdem der Mitnehmer gebohrt ist
Wird dieser noch abgelängt und bekommt zwei Klemmschrauben M8 verpasst .
und wird Probemontiert
Bei der Entmontage habe ich sicherheitshalber das Loch zuerst mit Flüssigmetall befüllt und bei der Montage dan zugehalten das das Zahnrad zwischen den Zahnflanken aufgefüllt ist . Da meine recht alte Baumarktdrehbank nicht so super genau ist sind die 4 Löcher etwas größer gebohrt . Damit das aber keine Geräusche verursacht ist zwischen Adapter und Freilauf eine Art Moßgummikreutz zwischengelegt und dämpft das wirkungsvoll ab .
Der Gummi fehlt hier noch .
Der Motor ist jetzt anbaubereit .
Beim Probelauf habe ich festgestellt das dieser Motor aber auch der schnelle Außenläufer mit dem Sinuscontroller nicht richtig laufen .
Evtl muß da noch was umprogramiert werden . Mit dem normalen Controller gab es kein Problem .
Allerdings habe ich sehr lange gebraucht um die Phasen und Hallsensoren zuzuortnen da alle Kabel weiß waren . Die Sensorleitungen hatten zwar Farben aber auch die waren anders zu ortnen aber gottseidank wusste ich was hier Plus und Minus ist .
Für oben habe ich noch eine Kunstoffplatte zugeschnitten . Also der Buchsabe war schon drauf und hat keine Bedeutung .
Der Motor ist jetzt fertig zusammengebaut und läuft gut und schnell .
Also der Motor ist jetzt schon ein stück leichter und kleiner verglichen mit den anderen .
Wer eine Idee zum Sinuscontroller hat soll sich bitte melden .
Also dieser Motor läuft sehr leise an und wird ab eine gewisse Drehzahl schlagartig brummiger und der Außenläufer läuft an und geht dann schlagartig aus . Dachte erst der Controller wär defekt aber mit einem gleichen , nagelneu das gleiche .
Der Motor im Trike funktionierte damit .
Grüße und danke fürs lesen und die Tipps